今天给各位分享数控机床x轴方向维修的知识,其中也会对数控机床x轴方向维修***教程进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
x轴的塞铁松了,或x轴导轨磨损凹陷,还有可能是x轴的丝杆有问题。数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。
参数设定里有个X轴补偿,查看下说明书,把补偿改小点。就ok了 只要是每次都进给同样的尺寸0.03mm,那么肯定可以通过调整参数修正。
原因分析:会产生加工误差,根本原因就是托板移动的实际距离与CNC坐标变化的距离不一致。产生不一致的原因有以下几点:干扰导致驱动器接收的CNC脉冲比CNC实际发出脉冲少。
X轴回零位置出现偏差。这种情况可能是由于X轴零位偏移或机床装精度问题导致的。 机械元件损坏或松动。机械元件损坏或未正确安装可能导致X轴无法准确回到原点。 控制系统故障。
(10)上述步骤完成后,将PWE设为0,关闭数控电源5min后开机,机床参数恢复完毕。 参数故障维修实例 例1 FANUC 7CM系统的XK715数控立式铣床出现X轴伺服电机温升过高,无任何报警。 此数控机床处于正常使用期,无此故障史。
你需要看绝对坐标系的坐标值。如果绝对坐标系的坐标值是你说的那样,就是对刀不正确。或者你使用了原点偏置的功能。
常见的调整方法包括:松开固定螺丝,调整导轨或滑块的位置或角度,然后再拧紧固定螺丝,确保导轨和滑块紧密连接。润滑:最后,为导轨和滑块涂上润滑油,以确保它们能够顺畅运行,并减少磨损和间隙的出现。
使用螺丝刀调整X轴导轨两侧的螺母。分别松开对应的螺母,然后逐步旋紧每个螺母,直到X轴前端与导轨保持一定的间隙。移动X轴到中间位置,使用指针检查前后间隙。
螺丝。凯恩帝数控x轴调整间隙,旁边有个调节螺丝,根据实际需求,拧一拧调节螺丝即可。数控指利用数字化信号对机床的运动及其加工过程进行控制的机床。
,0.6MM已经很大,建议检查轴承。2,一般调节方式是换轴承、改背隙参数、检修联轴器。3,想要精度高点的也可以做激光干涉,然后补参数。4,丝杠要看是单螺母还是双螺母,双的可微调,但不建议这么做。
1、恢复到原来步骤如下:停止数控车床的加工程序,确保车床不再移动。找到数控系统中的回零程序,用于将车床回到原点位置。启动回零程序,并按照系统提示进行操作。在回零程序运行完成之前,不要进行任何操作。
2、设置打开参数开关按下参数键向下移动光标找到DIRX位是0改1是1就改0 改好关电源从新开机。
3、发那科x轴移动方向反了参数,一般来说,发那科x轴伺服参数初始化以后,若有机床在静态或动态运行时振动,低速运行时爬行,运行过冲等不正常现象,可以根据FANUC公司提供的伺服参数调整方法进行调整。
4、换丝杆只是机械的事情,不会改变轴的移动方向。确实方向反了,可以修改伺服驱动器参数,比如DA98A驱动器参数15#—位置指令脉冲方向取反,设置为 0:正常;1:位置指令脉冲方向反向。
1、因为数控机床的机床原点是机床各轴正方向的运动极限位置,所以往左走就是相对于它的负向位置。
2、那么就是刀补或程序或者工件坐标系错误,而不是机床问题。有疑问请继续追问,满意请***纳为最佳答案!手机提问请点击右上角的“***纳回答”按钮。
3、X轴的有一个方向的行程开关进水或老化或线断掉了。X轴的伺服放大器(驱动器)坏了,可跟Y轴放大器对换一下,注意:换放大器时一定要看清放大器上的型号[_a***_]一样。X轴的伺服编码器坏了也可能出现这个问题。
4、雕章的有可能是设置不对,也有可能主板坏了。如果是做模具的可能是系统参数改错了,找说明书看看,实在没办法最好打电话给机床厂的修机师傅。
5、这种情况只要把油缸行程调一下即可, 扭轴只是起同步作用,关键还是把油缸两边行程调平。
1、X轴一般是电机通过连轴器或齿型带带动丝杠转动,丝杠副就带动滑板刀架轴向移动的。处理:脱开电机与丝杠的连接,只转电机,如果电机转,说明机械有卡住,检查丝杠。
2、数控设备检测元件故障及维修 检测元件是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制轴的位移和速度的作用,它把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。
3、其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。
4、X,Z轴进给部分的轴承润滑脂,应每年更换一次,更换时,一定要把轴承清洗干净。 1自动润滑泵里的过滤器,每月清洗一次,各个刮屑板,应每月用煤油清洗一次,发现损坏时应及时更换。
5、维修时要充分利用数控系统的自诊断功能,根据CRT显示器上显示的报警信息,可判断出故障的大致部位,再进一步利用数控机床的PLC功能来诊断,可快速找到出现问题的模块。
6、解决方案:拆下防护罩,再次手动移动X轴查看是否还会出现异响,如未出现则需要更换X轴内防护或者涂抹润滑油看看。
看大头在哪边,如果在尾架那边的话,就把尾架往刀架的方向调一下(这是指X向)。反之则相反。注意调过之后再继续把外圆车一刀,再量尺寸。不行的话再重复上面步骤,直到调到满意为止。
按机床结构或联系沈阳第一机床厂,通过对丝杠、螺母、机床、传动部件、运动部件间隙的调整,消除(或减少)机械部分反向间隙。
数控车床的X轴尺寸不准可能由于机器磨损、误差积累等原因导致。可以通过调整机器参数或更换磨损严重的部件来校准尺寸。
如果每次都是0.05mm的误差可能是丝杆有故障,可以不给后再试试。如果每次都是0.05mm累加可能是电机与丝杆的连接套松动,可以紧固螺丝后再试试。
Z、X方向同时出现这么大的误差,往往是驱动不够力/或车削阻力大。导轨上经常加加油,拖板间隙适中,刀刃锋利无干涉、车削量适中,有利于减少阻力。若还有误差,再考虑Z、X驱动器输出功率不足,须检查修理。
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